能耗降了,環(huán)境好了,效益增了
六國(guó)公司節(jié)能減排技改收益多
安徽六國(guó)化工股份有限公司自去年以來(lái)陸續(xù)實(shí)施的多項(xiàng)節(jié)能減排技改成效凸顯:據(jù)統(tǒng)計(jì),今年第三季度,該公司磷酸二銨、磷酸一銨、復(fù)合肥單位產(chǎn)品綜合能耗分別較去年同期降低3.3%、24.6%、18.4%;節(jié)能技改還收到了降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的多重效益。
為完成“十二五”節(jié)能減排計(jì)劃,推進(jìn)清潔生產(chǎn)、綠色化工建設(shè),該公司“抓大不放小”,從淘汰落后產(chǎn)能、推廣節(jié)能技術(shù)、加大節(jié)能技改創(chuàng)新力度等方面入手,不斷挖掘生產(chǎn)裝置節(jié)能減排潛力。如今年初投運(yùn)的130t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐技改項(xiàng)目,替代該公司熱電車(chē)間4臺(tái)使用時(shí)間長(zhǎng)、熱效率低、污染大、蒸發(fā)量較小的鍋爐,節(jié)能減排效果顯著。為提高熱效率,使燃燒更充分,先后在磷銨三車(chē)間、復(fù)合肥車(chē)間實(shí)施燃?xì)鉄犸L(fēng)爐改造。針對(duì)磷銨三車(chē)間天然氣單耗偏高的情況,車(chē)間在燃?xì)鉅t進(jìn)風(fēng)口處增設(shè)磷酸冷凝液低位熱能利用裝置,將進(jìn)入燃?xì)鉅t的冷風(fēng)進(jìn)行預(yù)熱,使磷酸一銨產(chǎn)品天然氣單耗降低近三分之一,僅第三季度,車(chē)間電、蒸汽、天然氣節(jié)約費(fèi)用117.24萬(wàn)元,且大大改善了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生。為進(jìn)一步推廣清潔能源,該公司還計(jì)劃在磷銨車(chē)間實(shí)施熱風(fēng)爐煤改氣改造。
生產(chǎn)工藝技改也促進(jìn)了節(jié)能增效,如調(diào)整磷酸車(chē)間絮凝劑加入方式,提升了稀磷酸濃度,大幅降低了稀磷酸濃縮系統(tǒng)蒸汽消耗,下游產(chǎn)品綜合能耗隨之降低。在復(fù)合肥車(chē)間實(shí)施的尿素熔融技改,改善產(chǎn)品外觀質(zhì)量的同時(shí),降低了干燥窯所需熱量,起到節(jié)能效果。